劑殘留(liú)對包裝袋(dài)複合強度的影響
我技術部對此(cǐ)案例進行了討論分析,形成三(sān)種意見:
一、認為NY膜受潮吸水,薄膜塗膠後水分與膠粘(zhān)劑反應,影響了(le)剝離強度,此意見占絕(jué)大多數 。
二、認(rèn)為PE膜表麵張力過低,但是檢驗未複合的PE膜,表麵有較好(hǎo)的(de)表麵張力(並不排(pái)除包裝袋的PE膜與未複合的PE膜(mó)是不同批(pī)次(cì)產品(pǐn)),同時(shí)對PE膜(mó)添加劑的因素進行考慮。但是從撕開的複合(hé)膜來(lái)看,PE膜表麵並無白色粉狀物質,因此基本排除了添加劑因素(sù) 。
三、溶劑純度影響。從剝離(lí)開(kāi)的材料分析,膠層發軟,無剝離強度,看似有粘性,但(dàn)又不回(huí)粘,這與(yǔ)溶劑含水(shuǐ)量(liàng)或醇過高因素影響無多大關係。
通過(guò)分析後,建議客戶更換NY膜與PE膜及溶劑進(jìn)行交換試驗。但是複(fù)合的產品仍然與(yǔ)以前一樣無剝離強(qiáng)度,因此客戶認為Pu-1850膠水有質量問題。
將該批產品的留樣檔案(àn)及試驗複合樣品檔案調出,對比分析並對留樣樣品進行複合(hé)試驗(yàn)後,認為Pu-1850膠粘(zhān)劑無質量問題。那麽雙方就該問題達不(bú)成一致意見,我公司決定派技術人員到現(xiàn)場進行產品驗證。
在試車現場,技術人員對所有材料(liào)進行驗證,均(jun1)無異常,對所使用的溶劑雙方均進行留樣封存(cún),並帶一小瓶回公司檢測。安排妥(tuǒ)當後進行配(pèi)膠作業,並開機運行,對複合的產品作初剝離測試,均較滿意。當我公司(sī)技術人(rén)員取一小塊複合產品放入複合機(jī)烘道內熟化時,意(yì)外發現複合機第(dì)二、第三烘道溫度較(jiào)低(dī),且對流(liú)也(yě)不明顯(xiǎn),一檢查發(fā)現這二道烘道加熱係統電(diàn)熱管損壞,無法加(jiā)熱,而指針式溫控儀指示的讀(dú)數已不能準確(què)顯示正常溫度了(le)。於是建議客(kè)戶(hù)對(duì)複合機進行檢查維修,然後再複合,並將維修後的產品與維修前的複合(hé)產品進行熟化對比,發現維修後的複合產品剝離強(qiáng)度(dù)很好(hǎo),而(ér)維修前的複合產品剝離強度就較(jiào)差。這(zhè)樣,我公司認(rèn)為這個問題(tí)主要在於殘留溶劑影響,殘留溶劑存在於膠層(céng)中,對膠(jiāo)層(céng)起溶脹作用,影響了剝離(lí)強度。